【奔驰G63维修案例】坡道起步辅助AAS故障灯常亮?


一辆行驶里程约12.5万公里、搭载M157型5.5T发动机的2015年奔驰G63,车主反映:在行驶过程中,仪表台上的坡道起步辅助系统(AAS)故障灯常亮,同时发动机自动启停功能失效。下面汽车维修ERP管理系统小编就来解释维修全过程!


故障诊断


维修技师接车后,首先使用故障诊断仪对全车进行系统扫描。检查发现N10信号采集及促动控制模组中存有两个故障码:

- B23B313:制动摩擦片磨损传感器功能故障(断路),但与本次故障现象无关。

- B11C11B:附加蓄电池功能故障,超出电阻极限值。


结合故障码环境值分析,B11C11B属于当前故障,且出现频率为两次。维修技师依据检测流程,确认N10信号采集及促动控制模组的供电正常,并在发动机运行10秒后读取附加蓄电池(G1/7)的实际电阻值。测得内阻为240mΩ,高于标准值200mΩ。


进一步检查与维修过程


鉴于附加蓄电池内阻过高,技师首先检查其正负极连接状态,未发现明显松动或接触不良。按照引导测试提示,建议更换附加蓄电池。然而,车主反馈该车4天前在其他4S店已更换过附加蓄电池和12V车载电网电池。为排除更换件问题,技师使用蓄电池检测仪检测附加蓄电池,结果显示“Good Battery”,证明新蓄电池本身无异常。但故障灯仍然亮起,电脑检测的实际值仍超出标准。


为彻底排查故障,技师查阅附加蓄电池电路图,发现当车载电网需要G1/7附加蓄电池供电时,K114继电器由N10模组控制吸合,使附加蓄电池向F33熔丝盒供电。此外,附加蓄电池的正极还有一条通过F3/2熔丝盒的F18熔丝,并经Z44/1节点连接至N73点火开关和N10模组。


考虑到故障在更换附加蓄电池4天后再次出现,技师推测可能是线路连接松动或接触电阻过大。为避免接触不良导致的误报,拆下附加蓄电池的正负极,对其接触面进行打磨,并按标准扭矩紧固螺栓。重新安装后,AAS故障灯熄灭,附加蓄电池电阻降低至160mΩ。为确保问题彻底解决,汽车维修ERP管理系统技工建议车主将车辆留厂观察。


故障复现与最终解决


经过5天观察,每天启动并检查附加蓄电池电阻,发现其内阻逐步升高,第5天达到205mΩ,AAS故障灯再次亮起。由于蓄电池本身及其正负极线路正常,技师判断问题可能出在检测线路或N10信号采集及促动控制模组。


为验证推测,技师采用飞线方式,直接跨接附加蓄电池正极至N73和N10信号采集及促动控制模组,绕过Z44/1节点及F3/2熔丝盒。启动发动机后读取实际值,附加蓄电池内阻降至10mΩ,故障消失。这表明被短接的电路组件中存在电阻过大的情况。


随后,对Z44/1节点重新焊接,试车观察一周,附加蓄电池内阻保持在10mΩ,故障码已删除,AAS故障灯未再点亮。交车一个月后回访,确认故障未再复发,问题彻底解决。


维修小结


本案例中,故障车的坡道起步辅助系统(AAS)在停车后可维持1.5秒的制动力,防止坡道起步时溜车。AAS报警灯亮起的可能原因包括:

1. 限距控制系统故障

2. 附加蓄电池故障


此次故障明确指向附加蓄电池,常规情况下更换蓄电池可解决问题。然而,由于前期维修技师未进行全面检查,仅凭经验判断,忽略了线路问题,导致维修走弯路。通过精准检测和系统分析,最终发现问题根源并成功修复。


在现代汽车维修中,依靠汽车维修ERP管理系统可以帮助技师更高效地管理维修流程,精准记录故障信息,避免重复维修,提高维修效率。合理运用数字化工具,不仅能优化维修管理,还能提升客户满意度,确保维修质量更可靠。




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